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淺談變頻器在水處理系統(tǒng)中的技術(shù)
發(fā)布者:auzuy2008  發(fā)布時間:2012-07-24 11:11:54
摘要:本文介紹了S7-300系列PLC以及國產(chǎn)安邦信變頻器在熱軋生產(chǎn)線水處理自動控制系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用,通過本項目的實施,提高了供水系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)能力,并且在節(jié)能降耗上取得了巨大的經(jīng)濟效益。

1、問題的提出

原帶鋼水處理系統(tǒng)主要是由1D、2D、3D三臺水泵電機中任意兩臺從吸水井中抽水,通過磁分離器過濾進入1#水井,然后由15D或16D水泵電機從1#井中抽水供精軋機組冷卻用水,17D或18D水泵電機從1#水井中抽水向粗軋機組和卷取區(qū)域供水,水對設(shè)備冷卻后流入地溝,順地下管路自動流回沉淀池。正常生產(chǎn)時,通過調(diào)節(jié)V101、V103閥門調(diào)節(jié)水量,多余的水流入沉淀池中,生產(chǎn)不連續(xù)時,通過V102閥門水流回池中。(如圖1所示)1D、2D、3D功率為135kW,15D、16D、17D、18D功率為260kW,起動方式為直接起動,這種大功率電機帶負荷起動,對電網(wǎng)電壓影響非常大,降低電機壽命,所以使電機不能頻繁起動,只有在長時間停軋時才能停電機,致使在短時間內(nèi)停軋只能使水走旁路,造成資源浪費。因此帶鋼車間水處理系統(tǒng)必須進行改造。

圖1:帶鋼水處理供水系統(tǒng)圖

2、解決方案

2.1總體思路

改造后本系統(tǒng)共包括1D、2D、3D、15/16D、17/18D5套變頻調(diào)速裝置及S7-300型PLC一臺,其中1D采用安邦信G9-160T3變頻器,2D、3D、15/16D和17/18D采用安邦信G9-280T3變頻器,如圖2所示,該系統(tǒng)全部采用自動、手動與三段速度三種控制方式2.2PLC在系統(tǒng)中的應(yīng)用

圖2:水處理電氣控制圖
2.2.1本系統(tǒng)所有開關(guān)量信號全部輸入PLC,通過邏輯運算生成輸出信號,模擬量信號由外部調(diào)節(jié)器和變頻器本身生成,其信號不進入PLC。其主要實現(xiàn)以下功能:

1)利用PLC選擇自動/手動頻率調(diào)節(jié)。利用外部調(diào)節(jié)器生成的4—20mA信號和操作箱上帶刻度的單圈可調(diào)電位器實現(xiàn)變頻器從0—50Hz的全范圍自動/手動調(diào)節(jié)。

2)三段速度調(diào)節(jié)。利用操作箱上三位式轉(zhuǎn)換開關(guān)來選擇變頻器裝置實行爬行、低速、高速的三段固定速度運行。

軟件編程方面運用了結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計思路,將相對獨立、集中的控制放到一個程序功能或功能塊中。程序中,只是滿足各種條件下的功能及功能塊的調(diào)用,使得程序的可讀性強。程序中采用了一定的過程數(shù)據(jù),使得程序的修改簡單,即程序中定義了過程數(shù)據(jù),將所有經(jīng)常使用的I/O點傳輸給過程數(shù)據(jù)。

2.2.21D、2D、3D與15/16D、17/18D聯(lián)動運行

為了保證系統(tǒng)投運時1#井的供水和排水兩套裝置能夠相互連鎖,在操作箱上設(shè)有單動/聯(lián)動轉(zhuǎn)換開關(guān)。單動時每臺變頻器獨立運行互不影響,聯(lián)動時若需運行15/16D和17/18D必須先運行1D、2D、3D變頻裝置,并且1#井水位要高于較低報警點的設(shè)定設(shè)定水位。若要停止1D、2D、3D變頻器,15/16D和17/18D變頻器必須處于停止位置。聯(lián)動時若要同時停止15/16D和17/18D,如果1#井水位處于較高水位,則停止操作無效,直至水池低于高水位時停止操作才有效。為了保證15/16D和17/18D運行發(fā)生變化時,1D、2D、3D的自動調(diào)節(jié)能及時跟上,在變頻器參數(shù)設(shè)定時,1D、2D、3D的升降速時間要比15/16D和17/18D短。

1D、2D、3D與15/16D和17/18D變頻器運行實行現(xiàn)場操作與機旁操作箱兩地控制,運行前先在PLC柜上選擇操作位置,再在所選擇的操作位置啟動變頻器,變頻啟動運行后自動實現(xiàn)操作位置選擇自鎖,此時可以任意轉(zhuǎn)換操作位置而不影響變頻運行。不論操作位置選在何處,兩地操作的停止按鈕始終有效。變頻啟動條件必須滿足主回路合閘,變頻器無故障等條件。當(dāng)外部故障時變頻器主回路立即切斷,變頻輸出相應(yīng)立即停止。

2.3自動信號的生成

1D、2D、3D采用超聲波液位計檢測1#水池液位,通過壓力變送器產(chǎn)生4-20mA信號輸入外部調(diào)節(jié)器,由其計算生成自動調(diào)節(jié)信號給變頻器,實現(xiàn)液位自動調(diào)節(jié)。15/16D、17/18D從原軋線流量測量裝置取4—20mA流量信號,利用外部調(diào)節(jié)器計算后給變頻器實現(xiàn)流量自動調(diào)節(jié)。

1#井水位采用超聲波液位計檢測,產(chǎn)生4—20mA信號給外部調(diào)節(jié)器,由于調(diào)節(jié)器只能接受0-5V信號,所以在儀表信號輸入端口并聯(lián)250Ω標準電阻,使其信號符合儀表要求。在調(diào)節(jié)器內(nèi)部設(shè)置一標準水位值,同輸入信號進行比較,計算其差值經(jīng)過PID調(diào)節(jié)器處理后成反比例輸出4—20mA信號作為變頻器自動給定信號。由于1D、2D、3D都需要監(jiān)測1#井水位作自動信號,所以我們選用了KD-4000信號隔離器,把輸出信號由一路擴展為三路,達到了系統(tǒng)要求。15/16D和17/18D信號處理與1#井水位信號處理方式相同,只是減少了輸出信號的隔離擴展。
3、技術(shù)創(chuàng)新點

S7-300系列PLC以及安邦信變頻器在水處理控制系統(tǒng)中得到了成熟的應(yīng)用。利用所設(shè)計的閉環(huán)控制系統(tǒng),對電機轉(zhuǎn)速進行控制,提高了供水系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)能力,實現(xiàn)流量的自動控制,同時減少了冷卻水和電能的損耗。

4、實施效果

帶鋼水處理系統(tǒng)自動控制改造完成投入使用以來,運行效果良好,維護簡便,節(jié)能效果顯著,正常工作時,只需2/3的功率即可滿足軋線用水量,年可節(jié)約電能135萬千瓦時,電機轉(zhuǎn)速降低平均30%以上,對于降低水泵機械設(shè)備壽命起到了積極的作用,各項指標及控制功能均達到了設(shè)計預(yù)期目標,實現(xiàn)了水處理全過程自動控制。

5、結(jié)論

帶鋼冷卻水閉環(huán)控制系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用提高了軋線供水質(zhì)量,提高了軋輥冷卻了能力,減小了軋輥消耗;降低工人勞動強度。開發(fā)了PLC、變頻器、自動配水等自動控制功能,使整個系統(tǒng)簡潔、可靠、易于維護,為帶鋼的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。

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