圖1:鋼鐵行業(yè)生產工藝流程圖
二、改造原因
煉鋼廠電爐除塵系統(tǒng)自2004年10月投入運行以來,用電消耗很大,僅2005年全年用電2172萬度,全年電費1136萬元,噸鋼除塵電耗57度,噸鋼除塵費用30元。針對電爐除塵風機耗電大的現(xiàn)狀,設備工程部電氣技術人員研究多種節(jié)電途徑,具體嘗試了以下幾種辦法:
1.隨電爐負荷變化來調節(jié)風機風門,控制風機電流節(jié)電。但是現(xiàn)有除塵系統(tǒng)風門在半開狀態(tài)時,管阻很大,風機及其管路喘振現(xiàn)象嚴重,以此辦法調節(jié),對風機傳動部位磨損大,會損壞風機軸承的部件,不利于除塵系統(tǒng)安全運行。所以風門在半開狀態(tài)時系統(tǒng)無法長期運行。
2.現(xiàn)階段風機風門只能在全關或全開兩種狀態(tài)運行。在電爐停爐一小時以上時,將風機風門全關閉,此時電機電流降為額定電流的50%,有明顯節(jié)電效果,但是風門從全開到全關閉方式切換的瞬間,風機、管路及廠房振動相當大,擔心影響廠房框架結構及其基礎牢固,不利于長期采用。
3.在電爐負荷不大時,特別是夜間將兩臺二次除塵小風機停電進行節(jié)能,這樣每天節(jié)電6000度,但是環(huán)保方面能否達到標準是值得考慮的,不是解決問題的長久之計。
鑒于上述情況,設備工程部積極研究科學的節(jié)電辦法應對電爐除塵風機節(jié)電技術,在此期間通過查找相關資料,認為采用高壓變頻調速技術根據(jù)電爐冶煉各工藝各階段煙塵量變化來調整電機運行轉速,從而達到節(jié)電目的是切實可行的。經(jīng)過論證,公司批準在兩臺電爐一次除塵風機的1000kW/6kV電機上安裝高壓變頻調速裝置。
三、變頻調速的原理
根據(jù)異步電動機轉速公式:n=60f(1-s)/p,可以看出,轉差率s變化不大,可視為恒定,電機極對數(shù)p一旦電機制造完成也是常數(shù),所以電機轉速n與電源頻率f是成正比的。只要改變頻率f,即可改變電機轉速,當頻率f在0-50Hz之間變化時,電機轉速調節(jié)范圍是非常寬的。根據(jù)流體力學流量與風機轉速的關系可知,電機功率P與轉速n的立方成正比,隨著轉速的降低,電機功率以轉速的三次方關系遞減。因此隨著電機轉速的降低,電機消耗的電能下降幅度很大??梢姡褂酶邏鹤冾l器對電爐一次除塵風機調速的節(jié)電效果將非常顯著。
四、煉鋼廠電爐除塵工藝及設備參數(shù)介紹:
1.煉鋼廠共有兩臺直流電弧爐,電爐冶煉時周期性供電吹氧,為滿足節(jié)能和環(huán)保要求,要求兩臺電爐的一次風機在整個冶煉周期內變速運行,供電吹氧時高速運行,不吹氧時低速運行。正常情況下,電爐每90分鐘生產一爐鋼,每爐鋼生產周期可劃分下列步驟:①加廢鋼鐵水5分鐘,②供電及吹氧60分鐘,③等樣、出鋼、堵出鋼口25分鐘。其中①③時間段內煙塵較少,一次風機可以低速運行,頻率控制在10--20Hz,在②時間段內煙塵較大,風機高速運行,頻率控制在40-45Hz。
2.除塵風機及配套電機的參數(shù)表:
五、電爐除塵風機變頻調速系統(tǒng)控制方案
1.高壓變頻器直接與電機連接,變頻拖動方式為一拖一,設有工頻旁路。由變頻運行方式轉換到工頻運行方式時,采用手動切換,電動機可不通過高壓變頻器而經(jīng)過旁路直接啟動。
2.風機調速與電爐取樣出鋼聯(lián)鎖,設置高低速兩檔運行,實現(xiàn)手動/自動調速切換功能。操作臺設置“手動/自動”調速切換開關和“速度種類”轉換開關,平時可根據(jù)生產情況,高壓變頻器自動實現(xiàn)高、低速運行,如因生產需要可改為手動來實現(xiàn)調速運行的目的。
3.高壓變頻器具有遠程和本機控制功能。本機控制時通過高壓變頻器控制柜上