Fanuc A06B-0147-B184變頻調(diào)速是近年來興起的一門成熟的新技術(shù),它通過改變電源頻率來實現(xiàn)速度的調(diào)節(jié),因其具有調(diào)速平穩(wěn)、瞬態(tài)穩(wěn)定性高、節(jié)能等特性,越來越被人們所重視。隨著變頻調(diào)速技術(shù)的不斷成熟,變頻調(diào)速裝置在水泵設(shè)備上的應(yīng)用也越來越廣泛。
1、循環(huán)氨水泵工況特點(diǎn)及存在問題
1.1、循環(huán)氨水泵工況特點(diǎn)
凈化分廠一期兩臺循環(huán)氨水泵,一用一備,泵組是將循環(huán)氨水打入集氣管為荒煤氣進(jìn)行初步冷卻,控制荒煤氣溫度為75~80度之后送入初冷器,根據(jù)荒煤氣量的大小應(yīng)及時調(diào)節(jié)循環(huán)氨水量?! anuc A06B-0147-B184 工頻運(yùn)行存在問題:
兩臺循環(huán)氨水泵電機(jī)均為工頻運(yùn)行,啟動電流高,既影響設(shè)備壽命又對電網(wǎng)產(chǎn)生很大沖擊。而且工頻運(yùn)行耗電量高,不能隨生產(chǎn)負(fù)荷自動調(diào)節(jié),不符合現(xiàn)代企業(yè)“節(jié)能降耗”的管理理念。
循環(huán)氨水泵工頻運(yùn)行,流量及壓力只能通過旁通閥及出口閥調(diào)節(jié),但調(diào)節(jié)負(fù)荷有限。在今2012年年初,結(jié)焦時間較長,荒煤氣量少,循環(huán)氨水流量無法進(jìn)一步降低,導(dǎo)致荒煤氣溫度極低,曾降至40度(工藝要求控制溫度為75~80度),使得荒煤氣管道內(nèi)焦油氨水混合液流動性極差,存在堵塞荒煤氣管道的隱患。由此可見,荒煤氣溫度是至關(guān)重要的指標(biāo),如果控制不當(dāng),整個凈化系統(tǒng)都將處于癱瘓狀態(tài)。
原設(shè)循環(huán)氨水泵為工頻運(yùn)行,只能由操作工調(diào)節(jié)泵出口閥門及循環(huán)管閥門開度來控制循環(huán)氨水壓力和流量。如果循環(huán)氨水量發(fā)生變化,崗位人員又不能及時調(diào)節(jié),將會導(dǎo)致循環(huán)水泵壓力過高或過低。如果壓力過高,會造成泵機(jī)封、電機(jī)燒損;如果壓力過低,會導(dǎo)致荒煤氣溫度無法控制、集合溫度超標(biāo),造成初冷、電捕以及煤氣凈化系統(tǒng)的嚴(yán)重堵塞。
2、改造方案
循環(huán)氨水泵組是保證焦化廠煤氣系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要設(shè)備,必須保證連續(xù)、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。經(jīng)過詳細(xì)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證,決定采用高壓變頻調(diào)速裝置,通過變頻調(diào)速調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速滿足工藝要求
高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用功率單元串聯(lián)技術(shù)直接輸出10KV電壓,屬高一高電壓源型變頻器,高壓變頻器調(diào)速成套系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)由旁路柜、變壓器柜、單元柜及控制柜組成,系統(tǒng)采用一用一備兩臺泵雙路電源,一拖二手動旁路的方案,基本原理圖如圖下
雙電源手動切換柜一次原理圖
此系統(tǒng)由高壓開關(guān)1QF、2QF、雙電源手動切換柜(由高壓隔離開關(guān)QS1—QS6組成)、高壓變頻器、兩臺高壓電機(jī)組成,其中雙電源手動切換柜和高壓變頻器由投標(biāo)方提供。
說明:①其中QS2、QS3是雙刀雙投隔離開關(guān),QS5、QS6也是雙刀雙投隔離開關(guān);實現(xiàn)自然機(jī)械互鎖②QS1和QS4不能同時閉合,實現(xiàn)電氣閉鎖;QS2和QS5不能同時閉合,實現(xiàn)電氣閉鎖;③變頻器故障時,聯(lián)跳相應(yīng)的高壓開關(guān),柜子的柜門都有高壓閉鎖,高壓電上電后,柜門就會被電磁鎖自動鎖死,除非用專用的鑰匙,不能打開柜門。
3、運(yùn)行可靠性分析
經(jīng)過多次調(diào)試,實現(xiàn)變頻器控制電機(jī)轉(zhuǎn)速隨循環(huán)氨水泵出口壓力的變化而改變,即減少了電量消耗,又降低了電機(jī)的噪音,改造效果非常明顯:①節(jié)電效果顯著,電機(jī)定子電流從15A降至6A,每天節(jié)約電量為3500度左右。②電機(jī)的轉(zhuǎn)速下降,電機(jī)和泵運(yùn)行狀況明顯改善,延長了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維修費(fèi)用。③采用變頻調(diào)速技術(shù)后,由于泵出口閥全開,消除了閥門因節(jié)流而產(chǎn)生的噪聲,改善了工作環(huán)境 ;④電機(jī)的加速和減速可根據(jù)工藝要求自動調(diào)節(jié),控制精度高,即保證可生產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)定,又降低了工人的工作量。 ⑤循環(huán)氨水壓力穩(wěn)定,避免了壓力波動,管道漏點(diǎn)明顯減少,降低了檢修工作。
4、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益
根據(jù)以上數(shù)據(jù)得知每天節(jié)約電量為3500度左右,月節(jié)約電量為106500度(以30天計算),年節(jié)約電量為127.75萬度,按照每度電0.48元計算,年節(jié)約電費(fèi)613200元。
5、結(jié)語
隨著市場競爭日益激烈以及國家對節(jié)能減排工作的要求越來越嚴(yán)格,節(jié)約能源、降低生產(chǎn)成本、提高競爭力對企業(yè)來說尤為重要,該變頻器投入近四個月來,循環(huán)氨水泵的出口閥門全開,運(yùn)行穩(wěn)定,減少了閥門截流導(dǎo)致能源損失,節(jié)能效果明顯,實現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動,延長了電機(jī)、泵及其附屬設(shè)備的使用壽命。實踐證明高壓變頻器在循環(huán)氨水泵上的應(yīng)用是非常成功的。
達(dá)到目標(biāo):鐵心片毛刺15鐵心端面參差不齊鐵心端面的平整問題也是一個應(yīng)重視的問題,因為參差不齊意味著鐵心疊積圖上有間隙,影響空載性能。質(zhì)量分等標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了的允差。實際操作中有鐵心端面參差不齊超出標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
產(chǎn)生原因:①器身裝配時,鐵軛片沒插進(jìn)去;②鐵心裝配夾持不緊,許多緊固件沒裝好或不裝,在起立、吊運(yùn)時因震動造成級次串動。
改進(jìn)措施心疊裝后,裝好裝全、夾緊緊固件;②器身裝配時,操作者要耐心的插入鐵輒片,精心打齊鐵心端面。
達(dá)到目標(biāo):鐵心端面平整,參差不齊< 16鐵心表面銹蝕鐵銹是導(dǎo)體,會使鐵心片間短路并使鐵損增大,銹蝕會損壞鐵心,質(zhì)量分等標(biāo)準(zhǔn)中給出15%的一等品允差范圍。
產(chǎn)生原因:①縱剪后的料卷放置時間太長;②鐵心片剪切后長期不用;③器身裝配前對生銹鐵心不處理;④真空處理后不擦銹;⑤工藝不完善,沒有除銹的規(guī)定;⑥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢驗卡片項目不全。
改進(jìn)措施:①完善料卷的防銹工藝;②調(diào)整生產(chǎn)周期,鐵心片不應(yīng)長期放置,注意存放方法;③完善絕緣裝配、總裝配的除銹規(guī)定;④完善內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢驗卡片。
達(dá)到目標(biāo):①鐵心表面無銹蝕;②漆膜覆蓋銹跡面<10%. 17油道堵塞油道發(fā)生堵塞,影響線圈溫升,質(zhì)量分等標(biāo)準(zhǔn)中限定油道堵塞面<10%為一等項,技術(shù)條件規(guī)定瓦愣紙板油道搭接不超過一個愣。但實際有許多圓筒式線圈,瓦楞搭接都超過規(guī)定。器身裝配的產(chǎn)品鐵軛絕緣的橫向油道存在堵塞情況。
產(chǎn)生原因:①線圈制造時,瓦榜紙板油道搭接過長,綁扎帶懸浮,拉線太緊使油道瓦楞變矮;②線圈放置時間長,進(jìn)去異物,端絕緣松散而過厚;③夾件支板不平、鐵軛與夾件發(fā)生位移,造成橫向油道堵塞。
改進(jìn)措施:①完善技術(shù)條件,對瓦愣油道規(guī)定搭接量;②半成品保管要覆蓋;③操作者要精心操作,端絕緣不松散、不超厚,卷線時不得壓扁油道,瓦楞搭接應(yīng)符合規(guī)定,布帶要扎緊粘牢件焊裝應(yīng)保證支板的位置正確,鐵心裝配時應(yīng)保證相間支板與鐵軛側(cè)面的平齊。
達(dá)到目標(biāo):①線圈制造時油道無堵塞;②器身裝配的橫向油道堵塞面<20%. 18低壓出線與中性點(diǎn)連線的絕緣不可靠技術(shù)條件要求500V電壓的引線絕緣2mm可無油距,實際檢驗中發(fā)現(xiàn)低壓引線與中性點(diǎn)連線絕緣無保證。
產(chǎn)生原因:(D設(shè)計上沒給隔板;②產(chǎn)品上裝的隔板厚度太??;③設(shè)計給出隔板與銅母線等寬,存在出線沿端面的沿面爬電;④操作者漏裝或不裝。
改進(jìn)措施:①設(shè)計上給出2mm槽形絕緣隔板;②完善內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、操作者責(zé)任心到位,保證各絕緣尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)。
達(dá)到目標(biāo):500V低壓出線間保證2nmi絕緣。
19高壓引線對地絕緣距離未能保證技術(shù)條件要求10kV高壓引線外包2mm~3mm絕緣,對夾件應(yīng)有10mm油距。檢驗過程發(fā)現(xiàn),操作者裝配中不注意這個尺寸,有的產(chǎn)品高壓引線靠在夾件上。
產(chǎn)生原因:操作者不精心或?qū)σ蟛磺宄?br />
改進(jìn)措施:①對操作者進(jìn)行培訓(xùn)和質(zhì)量教育;②完善內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn);③設(shè)計上采用引線角形護(hù)板。
20高壓引線與分接線之間純油距問題技術(shù)條件規(guī)定ikv引線與分接線之間的純油距,引線包扎2mm~3mm時為7mm.實際工作中許多200kVA及以下產(chǎn)品存在問題,其它容量產(chǎn)品也有距離不夠現(xiàn)象。
產(chǎn)生原因:①操作者不注意操作或不了解要求;②產(chǎn)品設(shè)計出頭與分接線,小產(chǎn)品在同一位置。
改進(jìn)措施:①對操作者技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育;②完善內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)檢驗;③a計上改善小產(chǎn)品出頭與分接頭位置,給出裝配空間。
達(dá)到目標(biāo):高壓引線與分接線之間純油距符合規(guī)定。
綜上所述,中小型變壓器的質(zhì)量尚需改進(jìn),企業(yè)應(yīng)在結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造工藝、質(zhì)量管理、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗等方面進(jìn)行必要的完善。
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