眾為興ADTECH4軸馬達(dá)驅(qū)動器維修2022維修實時9秒前已更新 伺服電機系統(tǒng)中的常見問題和原因
即使是維護(hù)良好的伺服電機系統(tǒng)在正常運行期間也會遇到問題。凌科的伺服維修技術(shù)人員提供了常見問題和潛在原因的列表。 設(shè)置的C-參數(shù)越低,需要從電動機中抽出更多的動能并轉(zhuǎn)化成勢能,所有的勢能都必須暫時存儲在電容器中,電容器直接與直流母線電壓相連,因此,如果您將C-參數(shù)設(shè)置得太低,由于直流母線電壓將暫時超過其極限,因此您將越過跳閘點。。 如果發(fā)生報,,,請找出報的內(nèi)容并加以解決,之后,通過報復(fù)位操作將其復(fù)位,解決了報內(nèi)容而沒有其他問題時,將不再顯示發(fā)生的報,即使進(jìn)行了復(fù)位,如果執(zhí)行的操作不充分或發(fā)生其他錯誤,變頻器也會連續(xù)顯示報內(nèi)容。。
利佳是正宗的品牌,可以說是仿安川的,多年前安川給很多的伺服驅(qū)動器做過代工。包括早東元的產(chǎn)品也是仿安川的,里面的構(gòu)造和參數(shù),元器件都差不多,這個只有維修行業(yè)的老前輩才知道這些事了,利佳這個品牌目前只有在很老的機器上才可能見得到,現(xiàn)在這個品牌基本上沒什么人用了,主要在一些塑膠行業(yè)能看的到一些。但是我們專業(yè)維修人員知道這些老品牌品質(zhì)還是不錯的,這些利佳伺服驅(qū)動器維修的起碼都有用多年以上了,利佳伺服驅(qū)動器我們也維修過一些,我們就有一個塑膠行業(yè)的客戶在深圳松崗,他們的利佳伺服驅(qū)動器維修都是我們在處理。修的這些各種故障的都有,凌科維修現(xiàn)在先分享一個利佳伺服驅(qū)動器無顯示故障如何解決據(jù)我司多年的利佳伺服驅(qū)動器維修經(jīng)驗判斷無顯示時一般都是模塊或者電源電路有問題。
1、問題:軸或系統(tǒng)無法控制地運行
速度反饋、位置反饋裝置或速度指令信號接線錯誤或開路。
存在內(nèi)部系統(tǒng)故障。
存在短路的功率晶體管模塊。
伺服放大器上的 JP1 設(shè)置錯誤
而DELAY是程序等待的次數(shù)執(zhí)行代碼(執(zhí)行次),延遲這些閾值常數(shù)定義了大和小閾值電動機快速啟動的速度或停止以快速達(dá)到所需速度ly。9低級驅(qū)動程序在掃描模式下初始化ADC,配置ADC時鐘為32MHz,設(shè)置ADC類型為Nor-的惡意轉(zhuǎn)化,并開始轉(zhuǎn)化通過將NSTART設(shè)置為1,u8ChannelType:渠道(,擴展或外部)在Driv-中定義檢查后一次ADC轉(zhuǎn)換為完成后。讀取con-版本,在一定范圍內(nèi)縮放讀取值從0到大值并返回標(biāo)度值,用于ADC的通道,出現(xiàn)在u8MaximumValue:結(jié)果的大可能值,這是價值如果10位轉(zhuǎn)換返回1023,則返回,啟用eMIOS時鐘。配置預(yù)分頻器以生成4MHzeMIOS時鐘。
2、問題:軸或系統(tǒng)不穩(wěn)定
速度環(huán)路補償或增益電位器設(shè)置不正確。
位置環(huán)增益或位置控制器加速/減速率設(shè)置不當(dāng)。
不正確的接地或屏蔽技術(shù)會導(dǎo)致噪聲傳輸?shù)轿恢梅答伝蛩俣戎噶罹€,從而導(dǎo)致軸運動不穩(wěn)定。
跳線位置不正確。
這就構(gòu)成了轉(zhuǎn)子繞組籠轉(zhuǎn)子。非磁性杯形轉(zhuǎn)子交流伺服電動機的結(jié)構(gòu)外定子與鼠籠形轉(zhuǎn)子伺服電動機的定子一樣,內(nèi)定子由環(huán)形鋼片疊成,通常內(nèi)定子不放繞組,只是代替鼠籠轉(zhuǎn)子的鐵心,作為電機磁路的一部分,在內(nèi),外定子之間有細(xì)長的空心轉(zhuǎn)子裝在轉(zhuǎn)軸上。空心轉(zhuǎn)子作成杯子形狀,所以又稱為空心杯形轉(zhuǎn)子,空心杯由非磁性材料鋁或銅制成,它的杯壁極薄,一般在,mm左右,杯形轉(zhuǎn)子套在內(nèi)定子鐵心外,并通過轉(zhuǎn)軸可以在內(nèi),外定子之間的氣隙中自由轉(zhuǎn)動,而內(nèi),外定子是不動的。與鼠籠形轉(zhuǎn)子相比較,非磁性杯形轉(zhuǎn)子慣量小,軸承摩擦阻轉(zhuǎn)矩小,由于它的轉(zhuǎn)子沒有齒和槽,所以定,轉(zhuǎn)子間沒有齒槽粘合現(xiàn)象,轉(zhuǎn)矩不會隨轉(zhuǎn)子不同的位置而發(fā)生變化,恒速旋轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子一般不會有抖動現(xiàn)象。
3、問題:無法獲得所需的電機加速/減速
1 LIMIT pot 設(shè)置不正確。
系統(tǒng)慣性超出了電機/放大器的能力。
系統(tǒng)摩擦力矩過大。
伺服放大器的額定電流不足以提供足夠的扭矩。
電流反饋比例不正確。
外部 1 限制不正確。
從而確保所需的動態(tài)性和過程可重復(fù)性,預(yù)測性維護(hù)–某些VSD配備了Web服務(wù)器,該服務(wù)器可以使用帶時間戳的電動機或伺服驅(qū)動器相關(guān)數(shù)據(jù)來監(jiān)視應(yīng)用程序的連續(xù)性,另外,電動機或伺服驅(qū)動器數(shù)據(jù)可以與主站共享,可編程邏輯控制器(PLC)。。 參數(shù)的位ENC_abs_source,編碼器的位置未連接編碼器或使用無法設(shè)置編碼器不支持直接設(shè)置位置的參數(shù)_WarnLatched設(shè)置,通過的位置位ENC_setpabs,無法設(shè)置值沒有編碼器將編碼器連接到編碼器的位置。。 PID控制器對位置誤差進(jìn)行操作,并輸出扭矩指令,即有時用電動機轉(zhuǎn)矩常數(shù)的估計值來標(biāo)度,Kt如果電機的扭矩恒定不知道,PID收益只是相應(yīng)地重新調(diào)整,因為電動機的轉(zhuǎn)矩常數(shù)通常是未知的,符號^用來表示它是一個估計值控制器中的值。。 只需要調(diào)整到ON位置即可,初次安裝新修復(fù)的伺服驅(qū)動器時,這是一件小事,許多人忘記檢查了,如果您在操作期間不斷需要將斷路器從OFF位置復(fù)位到ON位置,則應(yīng)將伺服驅(qū)動器送去進(jìn)行評估,因為其中一個組件可能出了點問題。。 必須進(jìn)入CNC診斷頁面,第行的診斷號碼將指示引起問題的原因,高電流報和過電流報有什么區(qū)別高電流是可能由噪聲引起的異常電流,當(dāng)系統(tǒng)檢測到此情況時,通常會關(guān)閉機器并生成高電流報,該報通常是由伺服伺服驅(qū)動器故障或電動機繞組或電纜內(nèi)部的冷卻污染引起的。。
4、問題:電機不響應(yīng)速度命令
系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
系統(tǒng)未啟用。
電源接觸器未通電。
隔離變壓器提供的電壓不正確或根本不提供。
電機接線開路。
電機或變壓器熱過載跳閘。
電機發(fā)生故障。
眾為興ADTECH4軸馬達(dá)驅(qū)動器維修2022維修實時9秒前已更新故U1-DSP壞,EV1000大小體積控制板頻率無法下調(diào)(50HZ不變):L8虛焊或碰壞,TD900小體積頻率調(diào)不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基準(zhǔn)飄移。即5.1V穩(wěn)壓管不良TD1000小體積控制板報EU7壞,TD3000控制板:上電后操作方式改變:在更改操作方式時有時出現(xiàn)E016,U13EEPROM壞,TD3200控制板:更改機型號時出現(xiàn)POFF,恢復(fù)出廠參數(shù)時報E生產(chǎn)老化前送修。DSP的93腳RS1信號經(jīng)R19,U11變?yōu)镽SEEPROM信號到U4,用表量R19不通,手拔R19裂開(表面一點也看不出來),即EEPROM不能復(fù)位,所有控制板寫軟件:(1)不上電(出現(xiàn)110):(A)短路。kjbasefvwef
常州富士FUJI運動控制器維修開不了機://www.jdzj.com/qtgkxtjzb/1-14879490.html