ABB FPR3346501R1012集散控制系統(tǒng)(Distributed Control System-DCS)集計算機技術、控制技術、通信技術、CRT技術于一體,廣泛應用于生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)。隨著計算機和網(wǎng)絡技術的飛速發(fā)展,產(chǎn)生了一種新型的控制系統(tǒng)———現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(Fieldbus Control System-FCS)。但國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的情況是:大多數(shù)企業(yè)還處于模擬儀表和人工控制的階段,采用DCS控制系統(tǒng)的企業(yè)仍是少數(shù)。由于DCS應用廣泛、技術成熟,在現(xiàn)有的技術條件和市場條件下,F(xiàn)CS還不能完全取代DCS,而且目前現(xiàn)場總線設備和系統(tǒng)還十分昂貴。因此,除了新建企業(yè)外,國內(nèi)企業(yè)在較長時間不可能全面采用現(xiàn)場總線技術,而必須走逐步發(fā)展、過渡的道路。另外,在廠部設有總調(diào)度室,但是總調(diào)度室的監(jiān)控水平較為落后,改造之前基本上不能對各個生產(chǎn)單元進行監(jiān)控。為了適應生產(chǎn)需要,提高生產(chǎn)效率,改善操作條件,加強監(jiān)控手段,確保各生產(chǎn)裝置的正常運行,急需對各生產(chǎn)單元和總調(diào)度室進行技術和設備的更新改造,從而能在總調(diào)度室對各裝置進行監(jiān)視管理,及時了解各裝置的運行情況,達到指揮及時和調(diào)度準確的目的?,F(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)的改造要充分利用原有儀表和設備,主要考慮可靠性和實時性。首先對自控程度較高的3個單元進行改造,期污水處理生產(chǎn)單元控制設備配置了兩套ALLEN-BRADELY公司PLC設備。25塊開關量輸入信號卡,可采集384點信號;7塊開關量輸出信號卡,可輸出112點信號;3塊模擬量輸入信號卡,可采集24點信號。兩套AB—PLC通過DH+(數(shù)據(jù)高速通道)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。在原有的現(xiàn)場控制計算機上分別增加以太網(wǎng)卡,通過以太網(wǎng)將實時數(shù)據(jù)送到總調(diào)度室處理。輸出192點信號;1塊模擬量輸入信號卡,可采集8點信號。系統(tǒng)運行采用遙控開關操作與全模擬流程盤顯示。在原有的Siemens S5-115UPLC上增加RS-232通訊模塊(CP524)和1臺現(xiàn)場操作站,用點對點方法連接,使PLC的數(shù)據(jù)通過現(xiàn)場操作站送到以太網(wǎng)上,與總調(diào)度室監(jiān)控計算機通信。但RS-232傳輸速率只有9600bps,操作站僅對現(xiàn)場起到監(jiān)視作用。