花孔板花孔板的質(zhì)量對除塵器的性能影響很大:花板孔粗糙會使濾袋受損;孔距不均、花板表面不平整會使濾袋中心線相對于水平面的垂直度產(chǎn)生偏差,導(dǎo)致濾袋底部相互接觸,粉塵搭橋難以,除塵器運(yùn)行阻力上升,從而造成能源的浪費(fèi)。因此,以上三個指標(biāo)是需要嚴(yán)加控制的,控制措施如下:花板采用大型數(shù)控沖床設(shè)備實(shí)現(xiàn)對板孔的沖壓,加工后邊緣光滑,無尖角毛刺,孔徑公差滿足標(biāo)準(zhǔn),形成良好的密封,花孔中心偏差<1mm?;ò灞砻嫫秸鉂?,無撓曲、凹凸不平等缺陷,其平面度偏差不大于1‰。工藝上整板切割、減少焊接量,有效焊接變形,確??拙嗑鶆颉:附舆^程中輔以錘擊等簡單易行的去應(yīng)力措施,有效控制焊接應(yīng)力變形,保證其整體的平面度。設(shè)備密封性的控制除塵器密封不良,會造成設(shè)備能源的浪費(fèi),除塵效率下降,造成含塵氣體的泄漏,嚴(yán)重時可誘發(fā)結(jié)露現(xiàn)象,從而影響設(shè)備的正常使用,為此我們采取以下措施進(jìn)行有效控制脈沖濾筒式除塵器可以降低能耗30%,這都?xì)w功于獨(dú)有的低阻力技術(shù)和特殊的濾料技術(shù);另外,由于采用*新的全自動PowerPulse技術(shù),其強(qiáng)力脈沖噴吹清理系統(tǒng)可以減少壓縮空氣耗量的80%。
除塵器的結(jié)構(gòu)為單元模塊式,這種設(shè)計使得過濾器非常堅固并保證了所有備件的一致性,維修備件隨時可得。單元模塊式結(jié)構(gòu)設(shè)計的另一個優(yōu)點(diǎn)就是工廠產(chǎn)能擴(kuò)張時只要根據(jù)實(shí)際所需風(fēng)量添加單元模塊,無需重新投入和設(shè)計除塵系統(tǒng),大大減少了成本。本除塵器主要由預(yù)分離器、袋式過濾器、脈沖清灰系統(tǒng)、卸料機(jī)構(gòu)等組成?;旌蠚饬饔沙龎m器進(jìn)風(fēng)箱流入預(yù)分離器內(nèi)得到預(yù)分離,混合氣流中粗大碎料以及約65%-80%細(xì)顆粒被分離,直接進(jìn)入卸料機(jī)構(gòu)排出。市場競爭中主要生具有優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)。我司是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的企業(yè)。產(chǎn)品經(jīng)營:焊接煙凈化器,打磨工作臺,濾筒除塵器及多濾筒除塵器,低溫等離子,油煙凈化器,UV光解光觸媒,活性炭吸附裝置,噴淋塔等系列環(huán)保產(chǎn)品。
我們的產(chǎn)品在技術(shù)上突破了市面上老款產(chǎn)品的功能差、保險系數(shù)低、甚至有可能造成二次污染的現(xiàn)象;創(chuàng)造性地使用了國內(nèi)首創(chuàng)式在線裝置,保障了用戶使用環(huán)境的安全潔凈。濾筒式除塵器早在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)在日本和一些出現(xiàn),具有體積小,效率高,省,易維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),但因其設(shè)備容量小,難組合成大風(fēng)量設(shè)備,過濾風(fēng)速偏低,應(yīng)用范圍窄,僅在糧食、焊接等行業(yè)應(yīng)用,所以多年來未能大量推廣。近年來,隨著新技術(shù)、新材料不斷地發(fā)展,以日本,美國的公司為代表,對除塵器的結(jié)構(gòu)和濾料進(jìn)行了改進(jìn),使得濾筒除塵器廣泛地應(yīng)用于水泥、鋼鐵、電力、食品、冶金、化工等工業(yè)領(lǐng)域,整體容量增加數(shù)倍,成為過濾面積>2000m2大型除塵器(GB6719-86類),是解決傳統(tǒng)除塵器對超細(xì)粉塵收集難、過濾風(fēng)速高、清灰效果差、濾袋易磨損破漏、運(yùn)行成本高的佳方案,和市場上現(xiàn)有各種袋式、靜電除塵器相比具有有效過濾面積大、壓差低、低排放、體積小、使用壽命長等特點(diǎn),成為工業(yè)除塵器發(fā)展的新方向。
含塵氣體進(jìn)入除塵器灰斗后,由于氣流斷面突然擴(kuò)大及氣流分布板作用,氣流中一部分粗大顆粒在動和慣性力作用下沉降在灰斗;粒度細(xì)、密度小的塵粒進(jìn)入濾塵室后,通過布朗擴(kuò)散和篩濾等組合效應(yīng),使粉塵沉積在濾料表面上,凈化后的氣體進(jìn)入凈氣室由排氣管經(jīng)風(fēng)機(jī)排出。濾筒式除塵器的阻力隨濾料表面粉塵層厚度的增加而增大。阻力達(dá)到某一規(guī)定值時進(jìn)行清灰。此時PLC程序控制脈沖閥的啟閉,首先一分室提升閥關(guān)閉,將過濾氣流截斷,然后電磁脈沖閥開啟,壓縮空氣以及短的時間在上箱體內(nèi)迅速膨脹,涌入濾筒,使濾筒膨脹變形產(chǎn)生振動,并在逆向氣流沖刷的作用下,附著在濾袋外表面上的粉塵被剝離落入灰斗中。清灰完畢后,電磁脈沖閥關(guān)閉,提升閥打開,該室又恢復(fù)過濾狀態(tài)。
清灰各室依次進(jìn)行,從室清灰開始至下一次清灰開始為一個清灰周期。脫落的粉塵掉入灰斗內(nèi)通過缷灰閥排出。在此過程中必須定期對濾筒進(jìn)行更換和清洗,以確濾效果和精度,因?yàn)樵谶^濾過程中粉塵除了被阻隔外還有部分會沉積于濾料表面,增大阻力,所以一般的正確更換時間是三至五個月!傳統(tǒng)的濾筒除塵器有兩種清灰方式,一種是高壓氣流反吹,一種是脈沖氣流噴吹,實(shí)踐表明前者的優(yōu)點(diǎn)是氣流均勻,缺點(diǎn)是耗氣量大;后者的優(yōu)點(diǎn)是耗氣量小,缺點(diǎn)是氣流弱小。為此可作兩個方面改進(jìn):一方面在脈沖噴吹管上增加導(dǎo)流裝置,加強(qiáng)氣流誘導(dǎo)作用,另一方面把濾筒上部導(dǎo)流風(fēng)管取消,使脈沖氣流和誘導(dǎo)氣流同時充分進(jìn)入濾筒。這樣改進(jìn)后耗氣量少,氣流均勻,清灰效果好,根據(jù)計算,技術(shù)改進(jìn)后的清灰氣流流量是脈沖氣量的3-5倍。