帶式輸送機導料槽,包括支架、導料板及上蓋、導流裝置,導流裝置包括導流板及其調節(jié)裝置,調節(jié)裝置包括調節(jié)螺桿、螺母和螺母支架,該發(fā)明通過設置導流裝置對料流進行對中調節(jié),從而避免了膠帶機跑偏,但是該發(fā)明中的導流板很容易因物料的磨損而損壞,而且整個導料槽的密封性也不是較好,一些細小物料很容易飛出,污染整個導料槽系統(tǒng)的環(huán)境。
為落實節(jié)能環(huán)保的思想,針對火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)容易產生粉塵的現象,對電廠當前的輸煤系統(tǒng)的導料槽、轉運站等粉塵嚴重的區(qū)域作出分析,總結治理粉塵的經驗,對無動力除塵導料槽及干霧系統(tǒng)相配合在電廠應用的可行性及前景做出了研究.
帶式輸送機漏粉在運煤過程中,皮帶薦橋內會產生許多煤粉煤塵,尤其是上皮帶的煤流落至下一級皮帶的瞬間,因煤流落差會導致粉塵亂飛,浪費燃料的同時嚴重影響薦橋環(huán)境和檢修人員的健康,所以各皮帶機尾部都應當有封閉煤粉塵的措施和除塵設備,好的方式就是讓煤塵經過一段密閉的緩沖區(qū)域落回皮帶機終成為燃料,這個設備酷暑導料槽。
數值結果表明: 1、當網格間距為80mm,網格數為近18萬時,靜壓的誤差值小于2%,可以忽略,所以18萬網格數為網格數。此時既可以保證計算的確性,又可以降低計算對內存的需求。 2、通過除塵器內部的速度矢量場和各個截面的靜壓分析結果可知,無動力除塵器內部基本均為負壓,不存在粉塵外溢現象。
3、通過回流管兩個斷面的靜壓差分析結果可知,當無動力除塵器的回流管直徑為500mm、向上傾斜10°,落料管入口高度距回流管口為1400mm時,壓強差較大,回流效果較明顯,粉塵較容易發(fā)生自身之間的或自身與壁面之間的碰撞,進而使微小粉塵聚集成大顆粒粉塵,終沉降在輸煤皮帶上,隨輸煤皮帶運走,以達到除塵的目的。 4、相關結果可為無動力除塵器設計人員提供重要的技術參考,具有一定的實際應用價值。
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